垃圾变宝——预选分拣最佳实用技术
截至2024年,境美环保已用十年时间成功治理了数百座形态各异的垃圾场。这些垃圾场规模不一,从百万立方米到几千立方米不等;类型多样,包括山坳型和平原型;有的缺乏防渗措施,有的则遵循标准填埋。南方因有机垃圾多而含水率高,北方则因寒冷气候和粉煤灰等无机物多而有其特殊性。基于实践探索,境美环保形成了从废弃垃圾分类到存量垃圾分拣的因地制宜、一场一策的共识。
境美环保的发展历程和技术创新
境美环保成立于2014年,但其创始人刘建国早在2008年就开始涉足垃圾筛分设备的研发。北京奥运会期间,北京市政府决定清理外围的1011座无名垃圾堆场,刘建国决心投身这一有前途的环保事业。
刘建国通过实地考察和前景分析,决心在环保事业上为人民做出贡献。境美环保通过引进人才、组建研发团队、筹备资金,学习国外技术,考察国内案例,最终研发出第一套设备。整个团队都非常激动,期待着它能尽快地应用起来。
境美环保承接的第一个项目,是一项充满挑战的收尾工程。面对一个数百平方米的垃圾坑,原施工单位因技术限制无法完成最后的工作。坑底剩余的垃圾被厚重的黑泥紧紧包裹,一旦进入滚筒筛,就会粘连成团,造成筛网严重堵塞。清理工作耗时漫长,设备几乎无法正常运转。在这种吃力不讨好的情况下,境美环保为了公司的起步和发展,毅然决然地接下了这个任务。
湿粘的垃圾迅速附着在滚筒壁上,不久便将筛孔完全堵塞。工人们不得不一次又一次地钻进滚筒筛内部进行清理,但每次清理后不久,设备再次陷入瘫痪。面对这一难题,刘建国迅速组织团队对设备进行返厂重改。团队成员经过细致观察,发现滚筒筛单向旋转会导致内壁粘附物越积越厚,难以脱落。他们提出了一个创新的想法:如果让滚筒筛正反转,情况会不会有所改善?此外,为了提高效率,他们还设计了一款内置刮刀,以自动清理堵塞的筛孔。
经过两次细节上的改进,设备再次投入使用。当滚筒内部开始粘黏时,通过反向转动,粘附在内壁上的带泥垃圾得以脱落,随后因重力作用摔下并松散开来。内置刮刀的设计也大大减少了人工清理的需要。虽然改进后的设备未能达到理想中的高效率,但它成功地完成了这一极具挑战性的工程,标志着境美环保在垃圾预选分拣领域迈出了创新实干的第一步,为中国垃圾变宝预选分拣的新领域开辟了道路。
紧急治理任务
2020年冬季,吉林省某市一座垃圾填埋场因被中央环保督察组点名,需要限期治理解决,境美环保受邀前往。时值新冠疫情爆发,加之当地政府工期承压,无论哪个环节出了差错,都是任何人承担不了的责任,牵一发而动全身。
六个月的工期,要完成数百万立方的垃圾分选任务,很多亲身经历者回忆起仍觉得是不可思议的事情。为了满足每日6000吨的处理量,境美环保在15天内紧急调齐了9条筛分生产线,近百名的工人队伍,同一时间浩浩荡荡赶往吉林。项目现场几十辆挖掘机排兵布阵似的分布在垃圾山各个方位作业,泥头车、装载机等上百余辆大型机械车辆集结完毕,空中俯瞰犹如蚂蚁搬家忙碌不停,场面甚是壮观。生产设备在零下三十度的极端天气里没有趴窝怠工,员工没有被刺骨的寒风所逼退,用行动证明了自己。
施工过程也并非是顺畅无阻,其中面临的最大的困难还是筛分生产线,由于气温太低,传送带表层结冰,因传送带有一定角度倾斜,所以传送物料时物料打滑,物料根本无法进入滚筒筛,这是进入现场面临第一个难题,无形中增加了大量检修任务。
“能不冷吗,但是只要检修一忙起来也就顾不上了。”有位工友吸溜着鼻涕回答。
他们说多干点活儿咱不怕,生产稳了,工作就有价值,这群河南中原汉子们立下了豪迈誓言:“团结奋战,保障生产”。这一精神支撑工期要求内出色完成了筛分任务,为此地方领导多次亲临现场慰问,感谢企业全力配合,让本来没有把握的项目如期完工。
其中有一位市领导还调侃道:“刚看到你们设备的那一刻,心已经凉半截了,先不说你们的设备外观难看,颜色蓝一节黄一节的,而且比另一家公司的设备小了一大截,就这设备能干活吗?说实话,我当时都想把你们撵走。然后没想到的是,就这么寒酸的设备干起活来这么快,另一家公司的设备虽然看起来高大上,但是气温一低它就干不了活了,即便时而勉强能开机运行,也像生病的老牛一样干活没效率,你们比他们晚进场几个月,最终却比他们干的方量还多,你们的设备真是皮实耐造,你们的工人是真能吃苦,而且还非常团结。”这位市领导说着不由自主地向境美环保的工人兄弟们竖起了大拇指。
存量垃圾变废为宝
以广东省东莞市对常平镇笑金坑垃圾填埋场120万立方米存量垃圾进行处理为例,从中分选出约40%的可燃物RDF(含塑料、布、纸张等垃圾衍生燃料),由水泥厂和垃圾焚烧发电厂焚烧并余热利用;12%的细土(腐殖质),用于园林绿化;48%的非可燃物(砖石等建筑废料),用于重新制砖或市政道路填料;0.1%的废铁等回收外卖,实现了存量垃圾变废为宝。全国解决清理占地5亿平方米的废弃垃圾占地问题,最少可以增加3亿平方米的土地供应。